一。 押出成型的曆史
電熱空冷式押出機於(yú) 1939 年開發成功 PVC 的押出(chū),至 1941 年則成功的開發 PE 押出,距今已有六十多年的曆史。
二。 線纜押出(chū)的生產
導體或芯線由送料軸供應到生產線上。預熱(rè)後,將導體(tǐ)推出擠出機頭和用於絕(jué)緣或覆蓋的眼模。經過(guò)短時間的(de)空(kōng)氣冷卻後,將導線或芯線在水箱中冷卻,並檢查外徑、偏心率、印刷等外觀合格,使用抽出裝置、卷取機並軋製到閥芯。
擠塑機通常是以螺杆直徑或螺缸內徑尺寸表示,例如(rú):螺杆直徑70MM,稱為(wéi)70MM擠塑機。
三。 就押出機的機(jī)能(néng)而言,zui重要的(de)是螺絲釘杆設計,如設計不當,不但 作業效率低落,成品品質也難以控(kòng)製。
一(yī)般擠出機螺(luó)杆(gǎn)可分為供料段、壓縮段、計(jì)量段三(sān)部分,供料段長度約要螺杆全長(zhǎng) 1/4 以上,壓縮段可溶融材料得(dé)到良好(hǎo)的昆練效果,並可將材料間(jiān)存在的空氣往後壓回,由供料鬥排出機外,目前pvc及pe擠出均采用較長壓縮段的螺杆,計量段是(shì)螺杆重的要地方,它能使溶融材料定量擠出,控製擠出量。
四。 L/D=螺杆的有效長度(dù)
螺(luó)杆外徑 (一(yī)般PVC發泡PE、螺杆L/D均在20以上)
壓縮(suō)比(CR)=供料段(duàn)溝深 (一般PVC發泡PE、導電PE押出采用較低的壓縮比,
計量段溝深 螺杆熱(rè)安定性良(liáng)好的PE、PP押出則采(cǎi)用較高壓縮比螺杆。)
五。螺(luó)杆(gǎn)與螺缸內壁(bì)的間隙
在機械製造允許(xǔ)下,擠出機間(jiān)隙愈小(xiǎo)愈(yù)好,如果間隙很(hěn)大的時候(hòu),材料會產生(shēng)很大的逆流,使擠出量減(jiǎn)少,擠出(chū)效率降(jiàng)低(dī),同時在反壓大時,因壓力變動對擠出量影響很大,造成材料流動不均(jun1)現象,會影響擠出產品質量(liàng)的控製(zhì),並使成品品質下降。
六。 押出機機頭停滯部分(fèn)的檢查方法
靜電跨接線四會規格全機頭若研究發明不當或摩擦損壞(huài),會讓溶融材料因停滯過久而燒焦,嚴重影響線纜品質,其檢查(chá)方法可利用強烈對比顏色的材(cái)料來進行實驗。例如:先(xiān)用(yòng)白色材料押出 5-10 分鍾,再用同種類的黑色材料押(yā)出 10-30分鍾,停機後觀查機頭內部(bù),軟管押出機,檢視白色材料的停滯所在及滯留量。
七。 蜂巢板的作用
支持過濾組,將熔體物(wù)料的流(liú)動方向由螺旋圓周改變為與連接螺旋氣缸和封頭平行方向。
裝(zhuāng)置濾網組(zǔ)的目的為:除(chú)去溶融材料中的異物與雜質,上揚螺缸內的壓力,使材料混練良(liáng)好,可以將材料的配合劑,充(chōng)填劑(jì)再分散。
電熱空冷式押出機於(yú) 1939 年開發成功 PVC 的押出(chū),至 1941 年則成功的開發 PE 押出,距今已有六十多年的曆史。
二。 線纜押出(chū)的生產
導體或芯線由送料軸供應到生產線上。預熱(rè)後,將導體(tǐ)推出擠出機頭和用於絕(jué)緣或覆蓋的眼模。經過(guò)短時間的(de)空(kōng)氣冷卻後,將導線或芯線在水箱中冷卻,並檢查外徑、偏心率、印刷等外觀合格,使用抽出裝置、卷取機並軋製到閥芯。
擠塑機通常是以螺杆直徑或螺缸內徑尺寸表示,例如(rú):螺杆直徑70MM,稱為(wéi)70MM擠塑機。
三。 就押出機的機(jī)能(néng)而言,zui重要的(de)是螺絲釘杆設計,如設計不當,不但 作業效率低落,成品品質也難以控(kòng)製。
一(yī)般擠出機螺(luó)杆(gǎn)可分為供料段、壓縮段、計(jì)量段三(sān)部分,供料段長度約要螺杆全長(zhǎng) 1/4 以上,壓縮段可溶融材料得(dé)到良好(hǎo)的昆練效果,並可將材料間(jiān)存在的空氣往後壓回,由供料鬥排出機外,目前pvc及pe擠出均采用較長壓縮段的螺杆,計量段是(shì)螺杆重的要地方,它能使溶融材料定量擠出,控製擠出量。
四。 L/D=螺杆的有效長度(dù)
螺(luó)杆外徑 (一(yī)般PVC發泡PE、螺杆L/D均在20以上)
壓縮(suō)比(CR)=供料段(duàn)溝深 (一般PVC發泡PE、導電PE押出采用較低的壓縮比,
計量段溝深 螺杆熱(rè)安定性良(liáng)好的PE、PP押出則采(cǎi)用較高壓縮比螺杆。)
五。螺(luó)杆(gǎn)與螺缸內壁(bì)的間隙
在機械製造允許(xǔ)下,擠出機間(jiān)隙愈小(xiǎo)愈(yù)好,如果間隙很(hěn)大的時候(hòu),材料會產生(shēng)很大的逆流,使擠出量減(jiǎn)少,擠出(chū)效率降(jiàng)低(dī),同時在反壓大時,因壓力變動對擠出量影響很大,造成材料流動不均(jun1)現象,會影響擠出產品質量(liàng)的控製(zhì),並使成品品質下降。
六。 押出機機頭停滯部分(fèn)的檢查方法
靜電跨接線四會規格全機頭若研究發明不當或摩擦損壞(huài),會讓溶融材料因停滯過久而燒焦,嚴重影響線纜品質,其檢查(chá)方法可利用強烈對比顏色的材(cái)料來進行實驗。例如:先(xiān)用(yòng)白色材料押出 5-10 分鍾,再用同種類的黑色材料押(yā)出 10-30分鍾,停機後觀查機頭內部(bù),軟管押出機,檢視白色材料的停滯所在及滯留量。
七。 蜂巢板的作用
支持過濾組,將熔體物(wù)料的流(liú)動方向由螺旋圓周改變為與連接螺旋氣缸和封頭平行方向。
裝(zhuāng)置濾網組(zǔ)的目的為:除(chú)去溶融材料中的異物與雜質,上揚螺缸內的壓力,使材料混練良(liáng)好,可以將材料的配合劑,充(chōng)填劑(jì)再分散。